22.07.2024
CIP
Browary
Stacja CIP dla browaru Umanpivo. Projekt pod klucz
Browar nie może obejść się bez czyszczenia sprzętu w celu zapewnienia czystości bakteriologicznej produktu. Jest to jednak zawsze wymuszony przestój, więc producenci są zainteresowani skróceniem jego czasu.
Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, w jaki sposób zmniejszyliśmy koszt linii napełniania beczek o 23% poprzez optymalizację procesu czyszczenia. Jednocześnie nie wpłynęło to na jakość produktu – dzięki CIP ryzyko skażenia bakteryjnego jest zminimalizowane ze względu na brak wpływu czynnika ludzkiego.
Klient
Klientem jest ukraiński browar Umanpivo. Produkcja została założona w 1878 roku.
Od kilkudziesięciu lat zakład produkuje marki Waissburg, Zhigulevskoye, szereg piw według własnych receptur, cydr i lemoniadę.
Umanpivo aktywnie współpracuje z niemieckimi browarami.
Zadania i cele
Klient chciał wyprodukować, zainstalować i uruchomić stację CIP do czyszczenia pasteryzatora CENTEC i linii napełniania beczek w nowej siedzibie browaru.
Zadania, jakie postawił przed inżynierami VIRAVIX:
- Zapewnić wymagane natężenie przepływu cieczy przy dużej długości rurociągów do czyszczenia o znacznej różnicy wysokości.
- Zrekompensować brak doświadczenia personelu w obsłudze nowego pasteryzatora i myjki linii rozlewniczej. Zapewnienie maksymalnego poziomu automatyzacji.
- Zapewnienie szybkiej zmiany ustawień sprzętu w celu wysokiej jakości przygotowania roztworów czyszczących i dezynfekujących w trybie automatycznym w zależności od pory roku.
- Zintegrowanie z urządzeniami nowoczesnego systemu monitorowania parametrów mycia.
- Zapewnienie możliwości dalszej modernizacji stacji CIP i jej rozbudowy o dodatkowe urządzenia.
- Optymalizacja zużycia ciepłej wody do mycia z uwzględnieniem sezonowości.
- Zapewnienie w pełni automatycznej pracy stacji CIP.
Okres realizacji projektu obejmuje okres od stycznia do lipca 2021 roku.
Realizacja
Zainstalowaliśmy system zdalnego monitorowania QiVisor, zastrzeżoną technologię, na istniejącym sprzęcie. Jest to wygodny i prosty program, który pomógł nam zebrać wstępne dane na temat procesu technologicznego i zidentyfikować wąskie gardła.
Na podstawie zebranych danych przeanalizowaliśmy cechy produkcji i zaproponowaliśmy klientowi ich wykorzystanie:
- Wyposażenie zbiorników – Milesta.
- Zawory odcinające – GEA.
- Armatura parowa – ADCA.
- Złączki rurowe – NIOB.
- Rury odgałęzione dla chemii – Ecolab.
- Czujniki – IFM, Endress & Hauser,
- Wskaźniki – WIKA.
- Miernik natężenia przepływu, przyrząd do pomiaru przewodności – Endress & Hauser.
- Pompa CIP – GEA.
- Pompy chemiczne – Yamada/Steiner.
- Wymiennik ciepła – Schmidt-Bretten.
- Sterownik – Siemens.
- System monitorowania – QiVisor WEB.
- Element wyposażenia zdalnego dostępu -TeamViewer.
- Sprzęt elektroinstalacyjny – Elaks.
Wstępnie zamontowaliśmy i przetestowaliśmy stację CIP w zakładzie VIRAVIX. Następnie stacja została zdemontowana i dostarczona do browaru, gdzie została ponownie zmontowana. Dzięki temu klient mógł mieć pewność co do skuteczności wybranych rozwiązań i funkcjonalności sprzętu. Wdrożyliśmy ten krok, aby wyeliminować ryzyko związane z instalacją stacji CIP w zakładzie produkcyjnym, które mogłoby prowadzić do przestojów.
Rozwiązania
Do skutecznego mycia CIP potrzebny jest sprzęt, który zapewni stabilne natężenie przepływu cieczy myjącej w rurociągu wynoszące co najmniej 1,5 m/s. Aby go wybrać, wzięliśmy pod uwagę następujące czynniki:
- miejsca ewentualnych nieszczelności i oporów cieczy;
- liczbę i rozmiar ograniczeń rurociągu
- obecność i parametry filtrów
- straty prędkości w sekcjach wymiennika ciepła;
- objętości zbiorników do przygotowania mieszaniny czyszczącej;
- obecność i liczba zaworów zwrotnych;
- parametry pomp wspomagających dla roztworu myjącego;
- obwody urządzeń czyszczących.
Wybraliśmy pompę GEA o charakterystyce zapewniającej prędkość roztworu czyszczącego w rurze w granicach 2 m/s. Aby zachować zgodność z określonymi parametrami, zainstalowaliśmy miernik natężenia przepływu w obwodzie czyszczącym oraz przetwornicę częstotliwości na pompie stacji CIP.
W rezultacie system automatycznie reguluje prędkość pompy i kontroluje natężenie przepływu w rurze bez interwencji personelu. Zapewniona jest stabilna prędkość wynosząca co najmniej 1,5 m/s.
Nowa stacja CIP była przeznaczona do czyszczenia:
- rurociągu doprowadzającego produkt z magazynu piwa jasnego oraz bloku latarni;
- obu obwodów utrzymywania pasteryzatora CENTEC o wydajności 160 hl/godz;
- trzech linii napełniania beczek MINOMAT firmy KEG Technik.
Zapewniliśmy wymianę sygnałów między stacją SIP a wszystkimi obiektami. Umożliwiło to kontrolowanie wszystkich cykli i parametrów podczas czyszczenia każdego obwodu urządzenia.
Wzięliśmy pod uwagę, że na stan przepływu może mieć wpływ położenie zaworów, możliwość serwisowania elementów i szczelność systemu czyszczenia. Dlatego w rurze obwodu powrotnego zainstalowano specjalny czujnik kontrolny. Jeśli przy działającej stacji CIP nie ma przepływu w rurze powrotnej, program zgłosi to w trybie awaryjnym. W rurze zainstalowano wziernik do wizualnej kontroli cieczy.
Podczas procesu czyszczenia roztwór może ostygnąć. Jego rozcieńczenie gorącą wodą prowadzi do zwiększenia objętości i zmniejszenia stężenia detergentów. Aby kontrolować temperaturę, proporcje i ilość roztworu, zainstalowaliśmy czujniki temperatury, stężenia i poziomu cieczy.
Gdy poziom w zbiorniku koncentratu spada, system wydaje ostrzeżenie, przypominając o konieczności wymiany zbiornika w odpowiednim czasie. Podczas opróżniania zgłasza błąd, przechodzi w tryb awaryjny i zatrzymuje czyszczenie.
W celu ekonomicznego dozowania środka dezynfekującego do przepływu zainstalowaliśmy mierniki natężenia przepływu w obwodzie roztworu czyszczącego, rurę doprowadzającą środek dezynfekujący oraz pompę dozującą z napędem elektrycznym i przetwornicą częstotliwości. Dzięki temu operator może szybko ustawić dokładne stężenie środka dezynfekującego.
W rezultacie zmniejszono zużycie płynu i utrzymano wysokie właściwości czyszczące roztworu. Czynnik ludzki został wykluczony podczas czyszczenia CIP.
W zależności od pory roku browar produkuje różne ilości produktów, a także zużywa różne ilości zimnej i ciepłej wody. Aby opracować rozwiązanie, musieliśmy stworzyć dwa algorytmy przygotowania stacji CIP do pracy:
- w okresie letnim w czasie do 20 minut;
- w okresie zimowym – do 40 minut.
Aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty zasobów, napisaliśmy program, który umożliwia szybkie przygotowanie stacji CIP do pracy i rozpoczęcie procesu czyszczenia za pomocą jednego kliknięcia zgodnie z określonymi parametrami.
Zainstalowaliśmy czujniki ciśnienia do kontroli poziomu cieczy w zbiornikach roztworów czyszczących. Aby oszczędzać wodę, dodano oddzielny zbiornik na odzyskaną wodę, która jest uzupełniana podczas ostatniego spłukiwania. Płyn ten nie jest odprowadzany do kanalizacji, lecz wykorzystywany do następnego mycia w pierwszym cyklu czyszczenia pozostałości produktu.
Zainstalowaliśmy oddzielny rurociąg, przez który nadmiar gorącej wody w sezonie jest kierowany do napełniania naczyń gorącymi roztworami czyszczącymi, a także do procedury sterylizacji sprzętu.
W rezultacie zaoszczędziliśmy producentowi konieczności napełniania całego zbiornika. Stacja CIP samodzielnie pobiera wymaganą ilość roztworu czyszczącego w każdym przypadku. Wszystkie określone działania, w połączeniu z optymalnie dobranym płytowym wymiennikiem ciepła, umożliwiły przygotowanie stacji CIP do pracy w terminie określonym przez klienta.
Wykonane prace pozwoliły nam rozwiązać kolejny problem, który wskazał nam klient.
Aby zaoszczędzić parę i gorącą wodę, zainstalowaliśmy dodatkowy zbiornik odzysku i opracowaliśmy dwa programy płukania na gorąco.
- Podczas wysokiego sezonu produkcji piwa (z nadmiarem gorącej wody) sterylizacja jest przeprowadzana z rurociągu gorącej wody, bez użycia dodatkowej pary.
- W sezonie niskiego zapotrzebowania stacja CIP wykorzystuje wodę z dodatkowego zbiornika do płukania w obiegu zamkniętym.
Zużycie gorącej wody podczas czyszczenia sprzętu CIP spadło o 27%.
Pozostawiliśmy klientowi system zdalnego monitorowania QiVisor, technologię, która pomogła nam zebrać wstępne dane do projektu. Jednocześnie zapewniliśmy spersonalizowane wsparcie 24/7.
QiVisor szybko rejestruje wszelkie awarie sprzętu i zmiany parametrów. System pozwala analizować historię czyszczeń wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i generuje raport, za pomocą którego można optymalizować procesy.
W rezultacie specjalista ds. jakości klienta i technolog otrzymali wygodne i pouczające narzędzie do zdalnego monitorowania, analizowania i dostosowywania takich wskaźników jak:
- częstotliwość czyszczenia;
- czas trwania cykli;
- temperatura i stężenie roztworów.
Upewniliśmy się o wygodzie i skuteczności QiVisor w okresie pandemii Covid, kiedy byliśmy zmuszeni do pracy zdalnej. Odkryliśmy, że korzystanie z tego systemu monitorowania pozwala klientowi zaoszczędzić pieniądze na podróżach służbowych naszych inżynierów do jego obiektów.
W wymaganiach technicznych klient wskazał, że przewiduje rozszerzenie funkcjonalności stacji CIP w przyszłości, na przykład instalację dodatkowego obwodu do czyszczenia nowych urządzeń.
Wybraliśmy zbiorniki o maksymalnej możliwej objętości w danych parametrach geometrycznych. Skanowanie 3D zostało wykorzystane do projektowania w warunkach istniejących pomieszczeń.
Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności klient będzie mógł samodzielnie dostosowywać parametry rozwiązań, uwzględniając zwiększone obciążenie wynikające z szybkiej zmiany ustawień programu mycia CIP.
Klient otrzymał rezerwę 30% wolnej przestrzeni w szafie elektrycznej na instalację dodatkowego sprzętu. Zbiorniki posiadają oddzielne gniazda (wcześniej zaślepione) do podłączenia dodatkowego obwodu, które w razie potrzeby można łatwo otworzyć.
Dostarczyliśmy również klientowi szczegółowe rysunki montażowe. Zostały one wykorzystane podczas fazy instalacji, którą pracownicy klienta wykonali we własnym zakresie, aby obniżyć koszty projektu. W przyszłości rysunki będą pomocne przy instalacji dodatkowego sprzętu w browarze.
Klient oddzielił zadanie zminimalizowania wpływu czynnika ludzkiego i przełączenia na tryb automatyczny wszystkich procesów czyszczenia sprzętu, zarówno linii napełniania, jak i zbiorników samej stacji CIP. Błędy ludzkie prowadzą do nadmiernego zużycia energii, awarii sprzętu, wpływają na czystość bakteriologiczną, a w rezultacie na jakość piwa.
Zastosowaliśmy oprogramowanie, które pozwala jednemu specjaliście z browaru kontrolować całą operację czyszczenia, dostosowywać parametry i oszczędzać na kosztach energii bez uszczerbku dla jakości czyszczenia. Liczba programów nie jest ograniczona. Tylko obwód do czyszczenia zbiornika stacji CIP jest montowany ręcznie. Cała reszta działa automatycznie.
W rezultacie klient znacznie zredukował liczbę procesów wykonywanych ręcznie. Ponadto otrzymuje regularne i operacyjne analizy działania komponentów czyszczących i może zoptymalizować działanie stacji SIP dzięki programowi zdalnego monitorowania VIRAVIX.
Wnioski
Nasz klient ma półtorawieczną historię warzenia piwa, z własnymi tradycjami. Potrzebował jednak również nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych, aby obniżyć koszty przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu.
Ten projekt potwierdził jeszcze jedną obserwację: nie ma szablonowych rozwiązań dla browarów. Zwykłe zadanie może być trudne w praktyce ze względu na lokalne warunki.
Nasi inżynierowie skorzystali z bogatego doświadczenia i znajomości nowoczesnych technologii w przemyśle spożywczym. Lubimy rozwiązywać niestandardowe zadania.
Jesteśmy gotowi pomóc Ci skutecznie rozwijać Twój biznes, cieszyć się pracą i wysokimi dochodami!